Différences entre versions de « Projets:Notaboo »
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Version du 18 juillet 2023 à 09:59
Notaboo | |
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Informations | |
Description | Un dispositif de "toilettes japonaises" portable constitué d'une petite pompe et d'un jet bien orienté ! |
Catégorie | Motricité |
Etat d'avancement | En cours |
Techniques | |
Durée de fabrication | |
Coût matériel | |
Niveau | |
Licence | by-sa |
Date de création | 2022-10-18 |
Équipe | |
Porteur de projet | Jérôme |
Contributeurs | Davidz, Perrine, Mireille, Gaël, Frédérique |
Animateur | ValentinMHK |
Fabmanager | Yo |
Référent documentation | Barth |
Partenaires: | Covéa |
Nom humanlab | Humanlab_MHK |
Documentation | |
Statut de la documentation | Partielle |
Relecture de la documentation | Non vérifiée |
Description du projet
Description
"No Taboo" est un dispositif de "toilettes japonaises" portable et autonome que Jérôme développe depuis 2010. Il se compose d'un boîtier contenant une batterie lithium et son chargeur, une petite pompe à eau, et un contrôleur permettant d’actionner un cycle complet de rinçage en utilisant un unique bouton. Une bouteille d'un litre fait office de réservoir d'eau (remplissable au lavabo) et un support de buse clipsable sur n'importe quelle lunette de toilettes permet d'orienter précisément le jet.
Pour se rendre compte voici un lien vers la vidéo de mise en place : Notaboo
Schéma de principe
Équipe
- Jérôme : Porteur de projet
- Mireille : Maman de Jérôme - Retraité
- Valentin : Apprenti chez MHK - Bidouilleur, médiation numérique
- Perrine : Ergothérapeute
- Gaël : Bénévole chez MHK - Modélisation 3D
- Frédérique : Direction engagement sociétale groupe Covéa
- Yohann : Fabmanager MHK - Trouveur de solutions
- Fabien : Designer
- DavidZ : Programmeur
- Barth : Floss Manuals - documentation
Résumé
Différents prototypes ayant déjà été développés pour répondre au besoin de Jérôme, le Fabrikarium ne démarre donc pas sur une page blanche.
Partant du retour d'expérience de Jérôme, et suivant son souhait de mettre au point une solution partageable et modulable, il s'agit à présent de repenser l'existant en open-source, et d'ouvrir la porte à une production et une diffusion commerciale - le principe du Do-It-Yourself atteignant ses limites pour des publics avec handicaps moteurs.
Les trois jours du Fabrikarium sont dédiés à la conception d'un nouveau prototype de boîtier, à la refonte du circuit électronique (entièrement remplacé par un Arduino associé à un Relay Shield), et à la réalisation d'un prototype de télécommande infrarouge. Une part du temps et de l'énergie de l'équipe est également mobilisée pour trouver dans le commerce un bidon adéquat et une nouvelle sacoche.
Le support de buse (actuellement fonctionnel) n'est pas traité, et la buse elle-même pourrait faire l'objet d'un futur atelier de prototypage.
Analyse de l'existant et liens utiles
Solutions commerciales
L'entreprise Resobain propose par exemple l'installation de WC Japonais à domicile, mais ces solutions ne sont absolument pas mobiles..
Des vidéos de présentation de solutions :
Des solutions plus légères et portables existent mais sont généralement inadaptées pour des PMR :
TOTO Travel WASHLET Inadapté en terme de motricité fine |
Bidet de voyage WOWER Absolument pas ergonomique... |
Bidet mécanique Doit être raccordé à l'eau / non mobile |
Dernière version du prototype (2018)
Sac de transport actuel Dimensions : L.26 x l.19 x h.27 cm |
Support de buse Repliable - Imprimé en 3D |
Diagnostic de l'existant
Points validés par l'expérience | Problèmes décelés |
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Cahier des charges
Fonctionnalités principales
Portabilité :
- Dimensions actuelles : L.26 x l.19 x H.27 cm
- Poids : 1kg max
- Doit être contenu dans une besace à enfiler autour du cou
Autonomie :
- Volume d'eau = 1 litre (minimum pour une utilisation)
- Batterie pour une autonomie électrique d'une semaine minimum
Ergonomie (adaptée pour une motricité limitée) :
- Doit pouvoir fonctionner sans être sorti du sac (boutons en façade sur le dessus)
- Bouton de mise sous tension en retrait pour éviter un déclenchement intempestif
- Prise jack magnétique pour la recharge de la batterie (préhension plus aisée)
- Support de buse adaptable à tous types de cuvettes/lunettes de WC
- Le réservoir d'eau doit être solide, stable, facilement préhensible (dimensions, poignée, rigidité)
Fonctionnalités secondaires
- Discrétion maximale du niveau sonore de fonctionnement (pompe)
- Déclenchement à distance par un·e aidant·e (télécommande IR)
- Déclenchement via différents modèles de télécommandes filaires adaptables pour toutes PSH (pédale..)
- Jet orientable (angle différent si homme 43° ou femme 53° d'inclinaison)
- Réglage de la puissance du jet (débit actuel = environ 1L/min)
Les contraintes
- Matériau et conception du boîtier résistant aux chocs
- Étanchéité des parties électriques et sécurisation de la batterie (transport en avion...)
- Vidange intégrale du circuit hydraulique après usage (pour éviter les gouttes)
- Réservoir d'eau remplissable (doit passer sous un robinet de lavabo) et remplaçable (bouteille du commerce)
Déroulement du Fabrikarium
Entrée en matière
Après un tour de table de présentation de l'équipe, la première demie-journée est consacrée à l'analyse des prototypes amenés par Jérôme et des modifications qu'il souhaite effectuer. Le tableau blanc se remplit très vite, le projet s’avérant beaucoup plus vaste qu'il n'y parait, mais un cahier des charges détaillé se dessine sous le contrôle de Perrine qui valide les aspects ergonomiques.
La décision est prise de démarrer en répartissant l'équipe sur trois objectifs :
- La recherche d'un bidon adéquat pour le réservoir d'eau
- La conception d'un nouveau boîtier
- La remise à plat de la partie électronique
Le bidon et la besace
La recherche d'une bouteille répondant au cahier des charges constitue une contrainte de départ incontournable pour le design du boîtier. Dès le premier jour, Jérôme, Mireille et Frédérique explorent donc quelques supermarchés et reviennent avec un bidon d'assouplissant et une bouteille de lait chocolaté. Le choix est vite tranché, l'assouplissant l'emporte haut la main !
Après nettoyage, et une petite modification du goulot par Valentin, le bidon est mesuré sous tous les angles et modélisé en 3D par Fabien.
Le bidon Référence commerciale + Modélisation 3D |
Modification du goulot Le bec verseur est découpé avec un cutter |
Le matin du dernier jour, alors que les dimensions du prototype sont fixées, l'atelier shopping repart en quête d'une nouvelle sacoche à bandoulière. Ce point n'est pas documenté car il semble que les marques et les modèles possibles ne manquent pas ! Le modèle dégoté correspond aux dimensions du boîtier et convient à Jérôme.
Conception d'un nouveau prototype de boîtier
La plupart des éléments électroniques qui composent le boîtier avaient été commandés en amont du Fabrikarium. Gaël peut donc rapidement les modéliser en 3D et poser ainsi les bases de la conception du boîtier.
Une réflexion collective s'ouvre ensuite sur l'aménagement interne et la façade du futur boîtier, en prenant en compte les questions d'étanchéité et les contraintes d'ergonomie et de mobilité listée dans le cahier des charges.
Quelques croquis et tâtonnements 3D permettent de valider un agencement logique et de passer au prototypage concret.
Un premier test, à l'échelle 1/2 et découpé au laser, concrétise le principe global du design : des parois verticales en contreplaqué 3mm courbé, et 2 plateaux imprimés en 3D pour le couvercle et le fond du boîtier.
Une première version est modélisée au soir du deuxième jour, mais les longues durées d'impression 3D poussent à envisager la possibilité d'une version de démo uniquement en bois pour assurer la présentation finale du Fabrikarium.
Dernier jour, Fabien nous livre le plateau supérieur qu'il a imprimé chez lui dans la nuit. Il ne reste plus qu'à découper le fond et les parois au laser et à assembler. En parallèle l'impression 3D de la poignée modélisée par Fabien se termine à quelques heures à peine de la fin.
Câblage, circuit électronique et code
C'est Yohann qui prend en charge la partie électronique en commençant par un reverse-engineering de l’existant. Le circuit actuel, conçu et réalisé à grands frais par un cabinet d'étude privé, s'avère très complexe et intègre des éléments intrigants (capteur gyroscopique...)
Un nouveau circuit est imaginé, intégrant un Arduino équipé d'un Relays Shield, pour permettre le contrôle de la pompe au moyen du seul bouton de déclenchement.
Un premier montage sur Bread Board permet de tester et valider le fonctionnement du circuit électronique.
A quelques heures de la fin du Fabrikarium il faut encore finaliser un câblage fonctionnel et coder le programme Arduino pour exécuter la séquence suivante :
- Mise sous tension de l'appareil (bouton 1)
- Déclenchement de la séquence (bouton 2)
- La pompe tourne et vide le réservoir vers la buse
- La pompe s'inverse, et vide le restant d'eau de la tuyauterie vers le réservoir
- Le système s’éteint et se met hors tension.
David est sur le coup, et le système finit par fonctionner au moment de quitter la salle pour la présentation finale du Fabrikarium. L'assemblage du boîtier et le câblage de l'électronique ne seront pas finalisés, mais suffisamment stables pour tenter une démonstration avec de l'eau pour la présentation finale.
Le schéma final de l'électronique réalisé par Valentin après le Fabrikarium
Télécommande infrarouge
En parallèle, Valentin s'est emparé de la conception d'une télécommande infra-rouge permettant de déclencher le dispositif à distance. La partie électronique est récupérée dans une petite télécommande standard, et il s'agit surtout de produire un boîtier ergonomique intégrant un bouton d'arcade, le circuit électronique, et une pile 12V, le tout étanche et solide.
Un premier essai en contreplaqué découpé au laser, testé par Jérôme sous l’œil attentif de Perrine, ne convainc finalement pas. Trop de travail de finition et un manque de rigidité et d'étanchéité.
L’impression 3D paraît plus appropriée, en deux parties :
- Un tube en plastique dur
- Un capuchon en plastique souple
Un peu d'usinage manuel sera nécessaire pour ajuster l'assemblage, pris en compte dans la dernière version des fichiers.
Buse, support de buse et tuyaux plastiques
Si le temps du Fabrikarium n'a pas été suffisant pour explorer les problématiques autour de la buse et de son support, de nombreuses discussions permettent de lister les principaux points suivants :
- La buse/gicleur est un composant difficile à trouver en pièce détachée (celle que Jérôme utilise a été récupérée sur un modèle de bidet commercial)
- C'est une pièce assez complexe, questions d'hydraulique..
- Le support de buse actuel, pliable et imprimable en 3D, est fonctionnel
- Il nécessite des patins antidérapants (imprimés en 3D) pour adhérer à la lunette des wc.
- Le raccordement du tuyau constitue une partie sensible et fragile.
Restitution / bêta-test
Le Fabrikarium s'achève par une démonstration à la volée devant l'ensemble des participants, où un tonnerre d'applaudissements vient saluer l'arrosage intempestif de Bérangère (au premier rang), et valider ainsi en grandes pompes le principe du nouveau prototype ! Juste à temps, mais ça marche !!! Il ne reste plus qu'à le terminer dans les semaines qui suivront.
Matériel, coût et durée
Liste du matériel
Les lignes orangées ne sont pas ou mal référencées..
DÉSIGNATION | Qté | CARACTÉRISTIQUES | LIEN | COÛT |
ÉLECTRONIQUE | ≃ 130,00 € | |||
RC batterie 11.1V HRB Lipo 3S 5000mah 50C XT60 |
1 | Dimensions : 155 x 48 x 24 mm Poids : 376g |
amazon.fr | ≃ 50,00 € |
Contrôleur de charge Turnigy 12v 2-3S Basic Balance Charger |
1 | Dimensions : 74 x 50 x 25 mm Poids : 46 g |
hobbyking.com | 5,27 € |
Témoin de charge | 1 | 3.7V / 7.4V / 11.1V / 14.8V Indicateur de Batterie Li-po |
banggood.com | 7,79 € |
Connecteur de charge magnétique | 1 | 3 broches de contact à angle droit Pas de 2,54 mm |
gotronic.fr | 7,95 € |
Boutons poussoirs Jeu d'arcade, avec lumière LED |
2 | Diamètre : 28 mm Hauteur : 43 mm |
alibaba.com | 1,08 € |
Arduino Uno Rev3 | 1 | ATMega328 cadencé à 16 MHz Dimensions : 68.6 x 53.4 mm Poids : 25 g |
arduino.cc | 24,00 € |
Arduino 4 Relays Shield Maximum load voltage : 48 V |
1 | Dimensions : 68.5 x 53 mm Poids : 44 g |
arduino.cc | 24,00 € |
Connecteur télécommande | 1 | [] | ??,?? € | |
Récepteur télécommande | 1 | RF sans fil pour télécommande 1527 433mhz - 4 canaux |
aliexpress.com | 1,07 € |
Câble + Connecteurs | ? | [] | ??,?? € | |
CIRCUIT HYDRAULIQUE | ≃ 30,00 € | |||
Pompe de transmission à carburant MODELCRAFT - 12V 1,4A |
1 | Dimensions : 70 x 56 x 33 mm Poids : 77g Débit : 500 - 600 ml/min |
conrad.fr | 12,99 € |
Bidon | 1 | "Kind par Nature" - Assouplissant Bio - 1 L | [] | 10,00 € |
Tuyaux APDatec PVC 840 cristal clair |
Besoin : 1,8 m | Diam. 4 mm - Ep. 1 mm - (100m = 25,04 €) | outillage-industrie.com apd-schlauchtechnik.de |
≃ 0,50 € |
Buse | 1 | [] | ??,?? € | |
PARTIES MÉCANIQUES | ≃ 40,00 € | |||
Contreplaqué 5mm | Dimensions : ? | ??,?? € | ||
Fil PLA impression 3D | Longueur : ? | ??,?? € | ||
Fil TPU plastique souple impression 3D | Longueur : ? | ??,?? € | ||
Vis | 6 ? | M? - ?? mm | [] | ??,?? € |
Écrous | 6 ? | M? - ?? mm | [] | ??,?? € |
Mastic de rebouchage | ??,?? € | |||
Peinture | ??,?? € | |||
ESTIMATION DU COÛT TOTAL | ≃ 200,00 € |
Outils nécessaires
Électronique
- Fer à souder
- Multimètre
Fabrication
- Découpeuse laser
- Imprimante 3D
- Outils manuels : Tournevis, clés...
- Spatule et pinceaux (pour la finition des parois)
Temps de fabrication
Les temps de fabrications ne sont pas encore documentés, à compléter lors de la finalisation future du prototype
Action | Durée estimée |
---|---|
Impression 3D - Plateaux du boîtier | ?? h |
Impression 3D - Poignée | ?? h |
Impression 3D - Boîtier de télécommande | ?? h |
Impression 3D - Support de buse | ?? h |
Impression 3D - Patins du support de buse | ?? h |
Impression 3D - Capuchon de télécommande | ?? h |
Découpe laser - Parois du boîtier | ?? h |
Assemblage du boîtier | ?? h |
Soudures + câblage | ?? h |
Finitions d'étanchéité sur les parois | ?? h |
TOTAL | ?? h |
Fichiers source
Boîtier - Parois (découpe laser contreplaqué 3mm)
- Modifiable : notaboo_parois_boitier.svg (12,9 kB)
- Imprimable : notaboo_parois_boitier.dxf (111,0 kB)
Boîtier - Impressions 3D
- Imprimables : (format .stl) - notaboo_boitier_3Dprint_stl.zip (750,5 kB)
- Modifiable : (format .f3z Fusion) - Assemblage 5 No Taboo v107.zip (14,6 mB)
Télécommande - Impressions 3D
- Imprimable : Corps (PLA) - notaboo_telecommande_boitier.stl (183,5 kB)
- Imprimable : Capuchon (TPU plastique souple) - notaboo_telecommande_capuchon.stl (190,5 kB)
- Modifiable : Modélisation télécommande - à compléter
Electronique - KiCad
- Modifiable : (format kicad_pro) - Projet Kicad.zip (14,6 mB)
Étapes de fabrication pas à pas
Le Fabrikarium n'a pas permis d'aboutir à une réalisation finalisée du prototype, les étapes de fabrications, particulièrement l'assemblage, le câblage et les finitions d'étanchéité ne peuvent donc pas faire l'objet d'une documentation complète pour le moment.
Cependant, voici les principales étapes de fabrication telles qu'imaginées, mais qui restent à faire et documenter
Fabrication du boîtier
- Impressions 3D : couvercle + fond + poignée + renfort central + connecteurs verticaux (x8)
- Découpe laser des parois du boîtier (contreplaqué 3mm)
- Assemblage sans l'électronique (vis)
- Enduit + peinture sur les parois en contreplaqué
- Ouverture du couvercle
- Assemblage des éléments de façade (boutons + voyants + connecteurs)
- Assemblage des éléments interne (batterie + pompe + contrôleur de charge + Arduino/Shield)
- Câblage et test du circuit
- Fermeture du couvercle
Éléments à imprimer en 3D pour le boîtier
Principe d'assemblage
Câblage & Code
Le schéma suivant doit être précisé pour détailler le câblage sur la carte Arduino :
L'Arduino doit être programmé avec le code suivant :
//a 2022/10/22: use Arduino //#include<stdio.h> // define pin // input const int pin_bt_on = 10; const int pin_bt_start = 5; // output const int pin_relay_pump1 = 4; const int pin_relay_pump2 = 7; const int pin_relay_power = 8; const int pin_led = 9; // states enum state { STATE_ON=10, STATE_JET, STATE_ASPI, STATE_OFF }; // define state buttons bool bt_on = LOW; bool bt_start = LOW; state nState = STATE_ON; void setup() { // initialize pin Serial.begin(9600); pinMode(pin_relay_power, OUTPUT); digitalWrite(pin_relay_power, HIGH); pinMode(pin_relay_pump1, OUTPUT); digitalWrite(pin_relay_pump1, LOW); pinMode(pin_relay_pump2, OUTPUT); digitalWrite(pin_relay_pump2, LOW); pinMode(pin_bt_start,INPUT); } // the loop function runs over and over again forever void loop() { Serial.println("I am LOOP\n"); Serial.println((int)(nState), DEC); switch (nState) { case STATE_ON: Serial.println("on"); digitalWrite(pin_relay_power, HIGH); if(digitalRead(pin_bt_start)==LOW) nState=STATE_JET; break; case STATE_JET: digitalWrite(pin_relay_pump1, HIGH); digitalWrite(pin_relay_pump2, LOW); delay(6000); digitalWrite(pin_relay_pump1, LOW); digitalWrite(pin_relay_pump2, LOW); delay(2000); nState=STATE_ASPI; break; case STATE_ASPI: digitalWrite(pin_relay_pump2, HIGH); digitalWrite(pin_relay_pump1, LOW); delay(5000); nState=STATE_OFF; break; case STATE_OFF: digitalWrite(pin_relay_pump2, LOW); digitalWrite(pin_relay_pump1, LOW); delay(5000); digitalWrite(pin_relay_power, LOW); break; default: Serial.println("I am default\n"); } /*digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //digitalWrite(pin_led, HIGH); // indicate via LED delay(100); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); delay(500);*/ }
Télécommande
- Impression 3D du boîtier et de son capuchon
- Démontage de la télécommande commerciale (on ne garde que l'électronique)
- Montage de connecteurs sur deux câbles reliant le bouton poussoir au circuit électronique
- Soudure des câbles au circuit électronique
- Insertion du circuit et de la pile
- Connexion des câbles sur le bouton déclencheur (connecteurs)
- Insertion du bouton dans le boîtier (en force)
- Fermeture du capuchon
Fabrication du support de buse
Cette partie ne fait pas l'objet d'une documentation. Les points suivants sont à explorer :
- Impressions 3D : Support de buse + Embouts antidérapant
- Fixation de la buse ?
- Tuyauterie interne ?
- Système de charnière pour replier ?
- Fermeture du support - Vis ? Colle ?
Bilan
Avancées réalisées
Le Fabrikarium a permis de concevoir :
- Un nouveau design de boîtier reproductible dans n'importe quel FabLab
- Un circuit électronique + code fonctionnels
- Une télécommande infra-rouge fonctionnelle
Reste à faire
Si les grandes lignes du nouveau design sont bien avancées, la version fabriquée lors du Fabrikarium est trop brute et nécessite une finition détaillée avant un nouveau tirage (Impression 3D + Découpe laser)
Le travail de finition sur les parois du boîtier (mastic + peinture) doit être fait et documenté pour pouvoir valider le prototype du boîtier.
La partie code du Arduino, si elle a fonctionné une fois, doit aussi faire l'épreuve du bêta-test pour éventuellement être un peu précisée.
La batterie présente sans doute un problème de sécurité (risque d'explosion, voyage en avion...) Un renfort de protection (en Kevlar par exemple) pourrait être une solution.
Une fois le prototype abouti, il faudra bien sûr le mettre en fonction en situation réelle, et rapporter les problèmes décelés en vue d'une version 2.
Pistes pour la suite
La réalisation d'une sacoche sur mesure pourrait faire l'objet d'un futur développement.
Il serait aussi intéressant de concevoir une version open-source de la buse et de son support, en s'appuyant sur l'existant, et en intégrant la possibilité de moduler la pression et l'orientation du jet.
Fabrikarium Tokyo
Les pistes d’améliorations qui seront travaillés durant l'événement sont :
Refaire un support qui peut se mettre sur un maximum d'abattants
Le support a été redessiner par : taisuke okazaki -> https://okazaki000.studio.site/
Il a imprimé avec du filament flexible TPU95.
Il faut maintenant faire des test en imprimant plusieurs support afin de déterminer quel sera le bon remplissage et la bonne épaisseur due la coque.
Redessiner une buse open source car celle utilisée n'est plus disponible
La nouvelle buse a été dessiner par Takumi Ohtani
Il a redessiné la buse avec le logiciel Fusion 360 : puis il a imprimé en PLA
Chercher une solution pour régler l'inclinaison de la buse de maniere manuelle pour l'instant, puis électrique par la suite
Munehiko Matama a tester un dispositif pour faire varier l'inclinaison de la buse avec un levier et un câble en acier.
Il a utilisé Tinkercad puis l'a imprimé en PLA
Takeshi Okamatsu à réalisé un système automatisé qui va permettre de faire varier l'inclinaison de la buse avec un capteur de distance qui va permettre à Jérôme d'agir avec le bras ou le pied sur l'inclinaison de la buse.
Mettre en place la télécommande de déclenchement et mettre à jour le code
François Pasteau a ajouter le récepteur de la télécommande sur le circuit électrique.
Il a mis à jour le code
Il a ajouté la fonction mesure du courant pour permettre de savoir si le système fonctionne avec ou sans eau.
cela va permettre de mettre Notaboo à l'arrêt lorsque le reservoir est vide, afin de préserver la pompe à eau qui n'aime ps fonctionner à vide.
Fokus Notaboo INSA
Jour 1 : Lundi 17/07/2023
Essai de la buse Japan + modification du design
La buse modélisée lors du Fabrikarium Tokyo avait quelques problèmes :
- Les supports bouchaient les filetages
- La sortie de la buse était décalée de 90°
- Une butée manquait sur le corps de la buse rendant l'installation du ressort impossible
- La forme hexagonale du capuchon le rendait peu hygiénique
- La densité des supports rendait le nettoyage des prints difficile
Les fichiers ont été modifiés par Valentin pour résoudre ces problèmes. Thomas a apporté ses connaissances sur la génération des supports pour les optimiser.
Installation du relais de charge de batterie
Le relais à 4 sections et alimenté en 12V. Le 12V est pris directement au niveau du connecteur circulaire magnétique. Sur les contacts de relais le commun est relié à la sortie du chargeur, un fil par section. Le contact travail du relais est relié à la batterie, un fil par section.
La mise en place de ce relais évite la décharge de la batterie lorsque le chargeur n'est pas alimenté. Au moment de la connexion du chargeur, le relais est alimenté et connecte la batterie sur la sortie du chargeur.
Le voyant rouge et le voyant vert s'allument, le voyant vert s'éteint, puis se rallume et reste allumé. La charge commence, environ 1A, temps de charge de 5h
Installation du module de contrôle de courant ACS712ELC-05B
Ce module est chargé de transformer le courant du retour moteur en une tension adaptée à l'entré A0 de la carte Arduino Uno. Ce module est alimenté en 5V et fourni une tension égale à la moitié de son alimentation (2,5V).
L'entré de ce module sur bornier à vis est câblé GND et le retour moteur.La sensibilité du capteur est de 185mV/A.
Code Version 2
- On a ajouté la mesure du courant de pompe.
La mesure du courant nous donne environ 1A en charge et 0.6A à vide (C'est à dire que la pompe aspire de l'air, on doit l'arrêter).
- On a ajouter un module ACS712ELC-05B 5A
Ce module fournit une tension de 2.645V en charge (Avec de l'eau) ce qui correspond en valeur numérique à 550 dans l'Arduino
Il fournit 2.56V à vide (Sans eau) ce qui correspond en valeur numérique à 530 dans l'Arduino
On à fixé le seuil de détection de détection de niveau bas à 532 dans l'Arduino
Pour filtrer les valeurs mesurées par le module on a placé un filtre coupe bas fixé dans la variable ALPHA à 0.9
Pour laisser à la pompe le temps de monter en charge on a fixé un délai de 5 Sec.
Jour 2 : Mardi 18/07/2023
Installation pédale de déclenchement
- Couper le connecteur existant et le remplacer par un connecteur Jack
- Ajouter une modifications dans le code pour activer la fonction.
Si on le branche en l'état le dispositif se déclenche automatique seul.